11月21日11时20分,陕西兴化集团合成中心巡检人员在例行检查中发现4号混合机二段中体螺栓松动,气缸振动异常加剧,存在严重运行隐患。此前,该压缩机二段气缸已多次出现异常振动现象,经动力装备部与中心设备技术团队联合诊断,初步判断为中体连接螺栓松动,部分可能存在疲劳裂纹,若不及时处理,有可能会引发停机停产的安全风险,联系生产部停车处理。
为确保安全生产,该中心果断决策,立即联系生产计划部协调,开展紧急排查与抢修。设备停运后,中心领导高度重视,迅速组织动力装备部、机械维修中心成立专项抢修小组,建立高效协同机制,制定科学严谨的抢修方案,争分夺秒推进故障处置。

经全面拆检发现,中体连接部位共存在5处母丝损坏、3根螺栓根部断裂,中体结合面亦出现局部缺陷,情况复杂、修复难度大。面对挑战,检修团队迎难而上,连续奋战70余小时,精准实施掏丝、扩孔、攻丝等工艺操作,并创新采用高强度碳化硅陶瓷修复材料对中体接触面进行强化处理,确保密封性与结构强度。修复过程中,团队严格执行找平校正,彻底消除螺栓受力不均问题,从根本上解决了长期困扰的松动与断裂隐患。
与此同时,抢修小组对压缩机各段连接部件进行全面排查,同步完成润滑系统清洗及整机消缺工作,全面提升设备运行可靠性。经过紧张有序的抢修,11月24日21时50分,4号混合机顺利完成试车并顺利并入系统运行,各项参数正常,振动值稳定,运行状态良好。
此次隐患的成功排除,有效避免了一起可能引发机组停车的设备事故,充分展现了合成中心技术人员精湛的专业能力、各部门间高效的协同作战水平以及迎难而上、勇于担当的奋斗精神。
下一步,陕西兴化集团合成中心将持续深化设备全生命周期管理,坚持“预防为主、精细维护”的原则,以更高标准、更严要求、更实举措筑牢设备安全防线,为公司稳产高产和高质量发展提供坚实保障。(张鼎鑫)
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