3月1日21:10分,陕西兴化集团老系统二期合成氨装置成功导气;凌晨3:25分,制气中心转化装置天然气量恢复至22000m³/h,至此老系统天然气制合成氨系统正式转入满负荷生产模式,复工复产跑出“加速度”。

2月11日,按照公司保供工作部署要求,老系统天然气减量至10500m³/h,一期脱碳、二期合成、2号空分装置按计划停车,老系统转入低负荷运行状态。期间,公司聚焦安全生产核心,部署各相关单位全面排查设备、工艺、电气运行隐患,积极组织开展精准检修,为后续安稳长满优运行筑牢基础。制气、合成、气体、电仪中心党员干部带头攻坚,带领员工冒着严寒连续奋战,以“严细实快”的工作作风,推进安全检修及生产工艺恢复安全顺利进行;生产计划部、动力装备部深入现场、靠前服务,精准解决电气设备疑难问题,保障检修工作高效推进。

生产经营战线全员协同发力,高效运转“产供销”联动机制,有效降低各类液体库存;随着硝酸铵下游企业陆续复工,氨加工系统同步启动复产,硝基产品中心2月24日实现二期硝酸铵装置开车,2月27日完成六期A套氧化炉点火,为全系统满负荷生产提供有力支撑。

下一步,陕西兴化集团生产系统全体党员干部职工将以公司“统一思想谋转型,严细实快促发展”主题思想教育活动为契机,立足岗位、实干担当,发扬“埋头苦干、不怕困难”优良传统和“严细实快”工作作风,全力保障生产系统安稳长满优运行,为公司高质量发展贡献更大力量。(陈兵)
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