在钢铁行业深度调整的当下,优特钢的高效化生产被视为企业核心竞争力的“试金石”。如何在连铸高速拉行与卓越品质之间找到黄金平衡点,是长期困扰行业的共性难题。
近日,陕钢集团汉钢公司炼钢厂在这一领域取得关键性突破,通过对ER70S-6等核心品种的34次极限试验,不仅将拉速最高提升22.22%,更构建起一套“质量先行”的精准管控体系,为优特钢连铸的“提效不降质”蹚出了一条新路。
靶向攻坚:核心品种跑出“加速度”

针对165×165mm方坯ER70S-6、H08A、YL82B、45钢、20CrMnTi等核心优特钢品种,技术人员累计开展34次拉速提升试验,通过多炉次、多流次的反复验证,逐步突破拉速瓶颈。
核心高效品种拉速提升成效显著,ER70S-6、H08A拉速分别提升0.4m/min、0.35m/min,产量提升效率分别达到18.92%、22.22%;45钢、YL82B等品种拉速分别提升0.15m/min、0.1m/min,产量提升效率超5.5%;20CrMnTi、40Cr等合金结构钢实现稳步爬坡,试验钢种低倍组织质量经全流程检测,均稳定可控,用户产品使用正常,产能效率得到大幅提升。
技术破局:破解“效率”与“品质”的二元对立
拉速提升的核心挑战在于平衡“提效”与“保质”,技术人员通过参数优化+过程管控双轮驱动,精准调控电磁搅拌参数、分阶段试验迭代验证、全流程质量追溯,逐步破解质量波动难题。

面对高拉速下元素偏析这一“拦路虎”,技术团队没有退路。他们深知,每0.01m/min的提速,都可能伴随着质量的剧烈波动。“当时大家心里都没底,但提拉速攻关必须进行。”炼钢厂技术负责人回忆。为此,他们放弃了“大干快上”的冒进策略,转而采用“小步快跑”的PDCA循环。每一次电流的微调,哪怕是YL82B钢种的20A都伴随着数次严格的取样检验。正是这种近乎苛刻的“数据迷信”,最终将偏析缺陷稳稳锁在了0.5级以内。
在ML08Al钢种的首次试验中,面对出现的1.0级偏析,团队迅速启动质量追溯机制,从工艺参数、操作规范、冷却水分布等全流程进行精准复盘、优化工艺。在后续3次试验中,15块低倍样品全部达标,确保了攻关的每一步都走得坚实可靠。
在此基础上,技术人员对每炉次拉速试验同步取样检验,构建了“拉速-参数-缺陷”数据库,实现质量问题可追溯、可分析、可改进,确保提效不牺牲产品品质。
价值彰显:向质量要效益,以口碑赢市场
这场技术攻关带来的,远不止是数千吨的新增产能。在不新增设备投入的前提下,单位制造成本的下降直接转化为市场竞争力,而这套基于“拉速-参数-缺陷”数据库的防控模型,更是实现了质量管理从“事后检验”向“事前预防”的本质跨越。
在长达数月的攻关期内,所有提拉速炉次均保持了下游用户“零投诉”的纪录。这一实绩,不仅巩固了客户对“禹龙”品牌的信任度,更树立了“提效必须保质,质量就是效益”的鲜明导向。
汉钢公司技术人员将持续锚定更高目标,将这套“质量先行”的攻关模式,复制推广到合金含量更高、质量要求更严的“硬骨头”品种上,持续优化连铸工艺,解决白亮带、中心偏析等核心质量痛点,推动优特钢产能与品质双升级,为公司在激烈的市场竞争中赢得更大优势。(供稿:陕钢集团汉钢公司)
责编:李凯琴
编辑:汪欣阳
