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神木氯碱聚氯乙烯装置二线计划性消缺圆满完成

4月6日至9日,神木氯碱聚氯乙烯装置二线开展计划性消缺检修。全体人员接续奋战83小时,较原计划提前10小时完成任务,消除了乙炔清净系统运行瓶颈,为装置长周期安全稳产高产奠定坚实基础。
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本次消缺主要解决乙炔清净系统设备异常、系统压力偏高、喷淋塔换热器换热效率下降等突出问题。检修启动前,生产技术部牵头组织检修中心、生产装置,围绕运行痛点细化停车置换、检修作业、气密试压、开车复产等全流程步骤,明确各环节时间节点、责任人员及安全注意事项。针对清净塔内介质为浓硫酸、氧化性极强且系首次换填填料的特点,攻坚小组反复推敲难点堵点,全面辨识作业风险,制定详细预案,做到方案前置、措施前置、责任到人。

检修期间,公司领导全程驻场靠前指挥,实时跟踪检修节点,现场协调解决技术攻关、交叉作业、资源调配等关键问题,同时从严落实安全作业规范,强化票证管理、现场监护、风险辨识等管控措施,确保检修全过程安全可控、有序推进。

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清净塔人孔打开后,岗位人员按照预案迅速行动。塔内炭黑与酸渣混合物腐蚀性强,装置严格落实三级防护要求,为作业人员配备全套防酸装备。全程调度科学、指令清晰,作业人员每30分钟轮换一次,确保安全与效率并重。“防护到位,我们就有底气。”负责生产管理的副装置长石升委表示。乙炔工序负责人惠玉春介绍:“我们根据填料堵塞位置及时调整突破点,原计划拆除的填料压板现已成功就位,这离不开全体员工的团结协作。”在抢修清净塔的窗口期内,装置还同步完成了刮板输送机抢修、喷淋塔冷却器清洗等工作,最大限度利用了停车时间。后勤保障部门全程跟进服务,及时配送餐饮、饮水及应急物资,为一线检修保驾护航。

此次计划性消缺有效解决了装置二线运行瓶颈,显著提升了设备换热效率、系统稳定性与整体负荷能力。下一步,神木氯碱将持续深化设备全生命周期精细化管理,强化日常巡检,全力保障装置安全、平稳、高负荷运行。(杨忠荣 杨   丹)

责编:李凯琴

编辑:刘佳怡

 

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