在神木电石电石一分厂的生产现场,总有不少看似不起眼的“小玩意儿”——它们或是修旧利废改造的实用工具,或是岗位员工自主摸索的小发明。这些出自一线员工之手的“小巧思”,藏在车间各个角落,看似平凡,却在生产运营中实实在在发挥着大作用。
门禁焕新 安全提级

“这个废旧气缸用得可真妙,咱们检修厂房的门禁现在全自动化,太方便了!”提起最近完成的门禁改造,检修工人们纷纷点赞。
此前,电石一分厂检修厂房原有门禁为半自动模式,员工进行人脸识别后,因电磁铁吸合不牢固,经常需要手动推拉栅栏,通行效率低,并且系统无法精准识别非本岗位人员,给现场安全管控留下了明显漏洞。为彻底堵住这一隐患,检修班组主动攻关,将闲置的废旧气缸进行适配改造,与人脸识别系统深度联动,搭建起“感应识别—气缸驱动—自动开关”的全流程智能管控体系。改造完成后,门禁门体可自动快速开关,全程无需人工干预,既提升了通行效率,又筑牢了安全防线。
旧箱重生 效益倍增

“电机绕组正缺一个烘干箱,这个闲置的旧加热箱刚好能派上大用场!”电石一分厂工段长刘冬冬发现废旧加热箱的价值后,立即带领检修团队启动改造。
检修人员立足现场就地取材,利用车间现有边角料自制支架、固定件,对废旧加热箱的电路系统、外壳结构进行全面检修和功能性翻新。经过连续几天的攻坚,一台集“安全、高效、节能”于一体的电机绝缘漆烘干箱顺利完工,试用后效果远超预期。此次改造让闲置箱体“重获新生”,不仅直接减少了新设备采购成本近万元,更避免了废旧设备闲置造成的资源浪费,为公司降本增效、绿色发展注入了实实在在的新动能。
车链组合 效率翻倍

“给小车安装上这个挂倒链的架子,检修效率真的是越来越高了”电石一分厂机修工刘小飞激动地说道。
此前倒链长期杂乱堆放在检修小车上,取用需要翻找,费时费力,既拖慢检修准备进度,还存在工具掉落的安全隐患。针对这一痛点,机修班长王磊主动创新,利用废旧钢材在检修小车上焊接分层专用支架,实现了倒链定置摆放、分类存放、随取随用。改造后,彻底解决了倒链堆放混乱、查找不便的问题,检修准备时间直接缩短60%,同时大幅提升了现场作业的规范性与安全性,为设备高效检修、平稳运行保驾护航。
这些出自一线的“小玩意儿”,既让闲置旧物重焕生机,省下了真金白银,更在点滴间凝聚起全员降本增效的共识,让发明创造的活力在生产一线持续迸发,为公司高质量发展注入了源源不断的“微动力”。(撰稿 | 毋宇航 李 帅 )
责编:李凯琴
编辑:刘佳怡
